|基层动态|云胶景阳公司
2017年是景阳公司产品质量提升年,东风第一制胶厂积极响应公司号召,针对产品外观质量及六项指标中容易出现的问题,管理人员集中探讨,在每组包装入库工序前专门安排了一位外观检查员,主要负责每一胶包的外观检查及问题处理。在生产工艺进行了小发明、小技改,形成了一系列的整改措施,经过半年来的不断完善,目前已经初见成效。
一是在鲜胶乳混合池入口处安装过滤网。之前厂里因收胶台所用过滤网滤孔过小,客户在放胶过滤时经常出现满溢现象,对此客户意见极大,反对使用。为强化对客户服务,尽量满足客户要求,同时也为保证产品质量,杜绝树叶树皮等外来杂物的污染,通过在鲜胶乳混合池入口处安装过滤网后,进一步杜绝外来杂物的渗入,防胶乳不慎溢出时进入混合池内,也防止了胶乳外流。
二是在装箱落料斗上接装了冲水管。一直以来,厂里造粒班装箱落料斗上的碎胶料难于清除,水管从底部拉上落料斗较困难,今年厂里在落料斗上接装了冲水管,解决了工人的困难,保证了装箱落料斗的清洁。
三是在打包班安装包装平台,并为每个包装平台上方重新安装了四个强光灯。包装班是把好产品外观检查的最后关键环节,为减少与杜绝外观质量问题的再次出现,厂内在两条包装线尾均安装了包装平台,避免了外来杂物及线头的二次污染,为了使员工在夜班中能更清晰的查看胶包外观,厂内在每个包装平台上方均重新安装了四个强光灯。
四是为杂胶线增设了三台绉机。通过增设三台绉机,增加胶料绉片次数,大大降低了胶料内部的杂质含量,增强胶料的脱水效果,让胶料更易干燥,提高了杂标产品质量。(李云)